四通轴承:新工艺高效率 产量实现翻番

    5月13日,在浙江四通轴承集团有限公司车间内,公司顾问徐振拔介绍,公司投资300多万元引进的“RCWC9托辊式网带炉”新设备投入生产后,每小时节约用电20%以上,且产量实现翻番。
  今年,公司又着手上马新的外球面轴承生产线,以满足市场的需求。“去年外球面轴承生产达到150万套,今年要力争要达到300万套。”公司相关负责人表示,除了外球面轴承产品外,企业新研发的短圆柱滚子轴承也开始批量生产。
  去年,公司还在“钢管—冷辗扩”精密轴承套圈生产设备上改进生产工艺,在设备选型上以高效、节能等为标准,减少投资、降低成本。
  徐振拔介绍,在精辗钢管穿孔、球化退火等工序生产中,原来每天要消耗4至5吨煤,现在安装了烟台式余热锅炉后,利用余热产生蒸汽,每天只需1吨煤,既节材节能,又增加了效益。
  同时,公司还提高了汽车轴承、主轴轴承等高附加值新产品的比重,企业发展的重心逐渐向高精度轴承加工转移。
  在圆锥轴承生产车间,员工们正加班加点,抓紧生产。“现在我们订单接得很多,所以都在满负荷生产。”车间负责人介绍,随着汽车行业的迅速发展,给轴承产业带来了广阔的发展空间,市场需求更为旺盛。公司抓住这一契机,投入资金1000多万元,对原来的设备进行了更新改造,提高了设备的自动化程度,使企业产能增长了30%。
 

 

 

 

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